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本帖最后由 SISpeiying 于 2015-7-27 14:13 编辑
BP海湾井喷事故5年回顾
事故概况 •2010-4-20 21:49 爆炸 •2010-5-20 美国成立独立调查委员会 •死亡11人 •环境 •财产
事故过程 •下套管 •转换套管底部的浮阀 由双向流动(自动灌浆)转为单向流动(防止水泥浆倒流) •注水泥 •正压测试 •负压测试 •临时弃井-爆炸 准备打水泥塞后,钻井平台移走,再上作业平台进行完井作业 在弃井准备过程中 负压测试-检验固井质量
1.钻杆内,环空(钻头-海底)替换为海水 2.关闭海底防喷器 3.钻杆顶部打开泄压到0 井底处于欠平衡状态,观察是否有溢流 若没有溢流表明质封固质量好 泥浆密度14ppg=1.68
模拟解决问题 井涌流动路径-环空?管内? 最后30分钟立压变化急剧升高的原因 什么时刻开始关BOP 爆炸之前有多少气体喷出
基本模拟参数
基本模拟参数
基本模拟参数
能量模拟-钻杆+隔水管通道
流量模拟-只通过钻杆
OLGA模拟 井涌流动路径-环空?管内? 最后30分钟立压变化急剧升高的原因 什么时刻开始关BOP 爆炸之前有多少气体喷出 OLGA模拟-套管内流动12.6ppg+86ft
OLGA模拟-套管内流动12.6ppg+86ft
OLGA模拟-套管外环空流动12.6ppg+86 ft
OLGA模拟-套管外环空流动12.6ppg+86 ft
模拟气体达井口时间与实际一致 管内与外环空分析结论 •通过模拟最后的压力升高,只能在套管内流动得到不可能通过套管外环空流动得到(套管外环空流动最后的压力低) •证据:21:41之前没有BOP动作,21:00 后的两次压力升高不可能实现 关于关井压力的考虑 •关井立压1200psi,假定12.6ppg 地层压力
调查证实,在此期间BOP 密封泄露,1200psi不是真实的压力
OLGA模拟 井涌流动路径-环空?管内? 最后30分钟立压变化急剧升高的原因 什么时刻开始关BOP 爆炸之前有多少气体喷出 OLGA模拟-21:30后
OLGA模拟-21:30后
OLGA模拟-21:30后
OLGA模拟-21:30后
OLGA模拟-21:30后
OLGA模拟-21:30后, 截止21:41时喷出量
结论: 1.通过套管内流动 2.钻杆在地面泄露 3.21:41关闭防喷器 4.爆炸前至少井涌150方(从油藏)
事故直接原因 注水泥 临时改变设计,将尾管改为全井套管。深水中使用长套管不多见,不利于保障固井质量。 扶正器数量不足-要求15个,实际6个 浮阀转向异常:设计600psi转向,实际3142psi顶通 固井质量, 不测井检验,仅依据正常返出、不回流 漏失层固井,水泥浆体积不足 泡沫水泥室内试验不稳定 事故直接原因 负压测试 对负压测试数据的评估是完全错误的 隔离液,没有其他先例;隔离液可能堵塞压井管线 政府和石油行业均无负压测试规程和标准 BP 没有负压测试和解释的规程 BP 没有给井队介绍负压的测试过程 BP没有没有应急机制,没有通知任何岸上人员解释数据 现场人员没有完全评估自己所做的工作 事故直接原因 临时弃井作业 计划打水泥塞海底以下3300ft(水深5000ft) 没必要3300ft,调查团建议1300ft即可 没必要先将5000ft隔水管内泥浆置换为海水后再注水泥;应该先注水泥,再置换 事故直接原因 井涌检测 该井有两套参数仪器,并实施传送到BP的基地,能观察到异常信号,为什么没人注意? 有一段时间,平台使用直拍管线。越过测量罐和流出测量仪(实施传往基地的) 测量系统需要改进-需要明确报警 没必要先将5000ft隔水管内泥浆置换为海水后再注水泥;应该先注水泥,再置换 事故直接原因 导流器和BOP动作 导流器启动、BOP的盲板没有关 没有认识到问题的严重性 没有时间动作(泥浆喷出-爆炸6分钟) 员工没有很好培训、演练 事故根本原因 石油行业的管理问题 BP对设计更改没适当的控制 BP和Halliburton缺乏对水泥室内试验的有效管理 BP和服务方缺乏沟通 施工方也没有将其以往的教训传达到员工 在平台上的制定的措施,没有充分考虑的人的安全 事故根本原因 美国政府管理缺失 政府的管理规定中,深水部分让石油行业自己决定 缺乏监督,没有人质询一些难题 政府监管缺乏专业人员(BP的不合理计划被批准了)
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