TA的每日心情 | 奋斗 2013-7-18 14:16 |
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江汉油田江汉采油厂潜江组低渗透油藏埋藏平均深度为3125米,储层薄,单层有效厚度只有2米~4米,渗透率低,天然能量不足,成为制约该厂上产的“瓶颈”。
该厂地质研究所所长王立军说,开展综合地质研究,实施同步合理注水,加强注采调整,结合深抽、大型压裂、高压注水等低渗透油藏开发配套工艺技术,实现了低渗薄层油藏高效开发,特别是王场油田中区潜四段第三油组采收率有了明显提高。
目前,江汉油田江汉采油厂投入开发的低渗薄层油藏有10个,采收率高达43%,其年产量占江汉采油厂的22.7%。
调整注采方式,提高单井产能
低渗透油藏的油水渗流特征是:随着含水饱和度增加,相对采液指数也有所下降,只能靠放大压差保持油井的产量。因此要保持低渗透油藏油井稳产,就要实现同步注水,保持地层具有较高的压力水平。
王场油田中区潜四段第三油组边水不活跃,天然能量不足。进入注水开发阶段后,该厂同步完善注水井网与采油井网,有效提高了单井产能。如王广区的广12-2井组,对应油井广13-3井在投注前投产,日产油仅2.8吨;物性相似的广14-2井在水井投注5个月后投产,日产油达14.6吨。
针对王场油田中区潜四段第三油组含油面积较大的特点,该厂不断调整完善注采井网,确保该区块持续高产稳产。他们对新动用井区进行整体井网部署时,根据数值模拟方案进行优选,采取反九点法与反七点法进行部署;对井区间的接合部及老区周边井网部署时,主要结合现有井网,按不规则井网调整。油井见水见效后,他们及时跟踪油井生产动态,实施脉冲注水、间歇注水、动态调水等,在保证井组产量稳定前提下,有效控制了油井含水上升。
目前,王场油田中区潜四段第三油组按不规则面积注采井网进行注水开发,水驱储量控制程度达到90%,注采对应率86.8%。
增压注水井,确保注水效果
一般来说,开发低渗透油藏的油井,常需要进行大型压裂改造。为避免注入水快速突进,该厂对注水井一般不实施压裂改造。但在这种情况下,注水井启动压力高,容易在井周边形成高压区,导致水注不进、油采不出。
为此,他们大力推广运用高压注水工艺技术,实施单井加装增压泵或超高压注水泵、更换高压注水井口等措施。实施后,该厂最高单井注水压力达到43兆帕。他们先后对25口注水井实施了高压及超高压注水,占注水井开井数的66%。目前,高压注水井平均单井注水压力达到28.5兆帕,平均单井日注水量34立方米。地层能量也得到有效恢复,地层压力由18兆帕上升至23兆帕。绝大多数油井收到了良好的注水效果,水驱动用储量程度达到70%。
其中,王西新5-4井安装增压泵后,注水压力由16兆帕提高到30兆帕,日注水提高到80立方米。累注6826立方米后,对应油井收效良好,井组日产油由31吨上升到58吨。
改善压裂工艺,提升开发效果
低渗透油藏储层物性较差,自然生产能力低。油井投产后,地层压力下降快,有效生产压差降低,导致储层裂缝闭合,油层渗透率降低。在上述双重因素的影响下,该类油井投产一段时间后,生产能力将出现大幅递减。为此,江汉采油厂运用整体压裂改造工艺技术,提高压裂规模,实现人工造缝,提升开发效果。
王场油田中区潜四段第三油组层间隔层较薄,压裂工艺要求人工裂缝为低角度的水平长缝,半缝长控制在150米左右。改造过程中,他们不断优化压裂工艺,对薄隔层采取分层压裂工艺;支撑剂除采用常规的石英砂外,还运用中—细陶粒砂;增大加砂量,大幅提高砂比,加砂强度由每米0.7立方米~1立方米增加至3立方米~5立方米,砂比由20%增加至50%。
随着压裂规模逐步提高,单井产能有效提高。1998年以来,王场油田中区潜四段第三油组依靠大型压裂改造措施,实现了油藏全面规模开发。截至目前,他们实施油井压裂120井次,其中压裂投产103口井,平均单井日产油9.8吨;老井实施压裂17井次,压裂后油井的日产油能力为压裂前的1.7倍~3倍。
深抽优化工艺,确保提液稳产
江汉采油厂的低渗透油藏埋藏较深,在开发中存在两方面问题:一是地层供液能力差、沉没度小(动液面在泵口附近),导致油井日产液量和泵效较低,注水对动液面的恢复效果不明显;二是若油井关井停产,静液面和套压较高,甚至可以定期从套管放油。而油井重新开抽后,在管柱正常的情况下动液面又会迅速下降至泵口附近。因此,放大生产压差是实现该类低渗薄层油藏高效开发的重要手段。
而且,由于油层埋藏较深,该厂的低渗透油藏油井普遍存在结盐、结蜡和出砂等现象。为此,他们逐步完善深抽、解盐防砂管柱、油井清蜡等工艺措施,较好满足了低渗透油藏提液稳产的需要。
该厂积极优化管杆组合:一是深抽井最大下泵深度超过3000米,平均泵深2550米;二是采取挂接掺水尾管至油层顶部的方式,经地面掺清水,进一步完善解盐工艺;三是投加防蜡剂,运用低压小排量燃煤炉热洗技术,较好解决油井结蜡问题;四是运用杆柱扶正、管杆锚定等措施,减缓和改善杆管偏磨状况;五是开发应用掺水防砂泵和泵下沉砂装置,满足结盐深抽井的防砂需求。
加深油井下泵深度,增大生产压差,收到了良好的生产效果。史1井早期泵深由1450米加深至2000米,油井日产油由3吨上升至9吨。后来,该井最大泵深下至3000米,日产油升至15吨。
来源:中国石化新闻网 |
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