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大提升:国产装备显身手

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    2021-6-20 16:26
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-9-6 07:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    通过推进重要物资装备国产化,川气东送工程累计降低投资成本23.77亿元。更重要的是,推动了我国石油石化装备的技术升级、结构调整和产业发展

    为了建好川气东送优质工程,中国石化面向国内外厂商开放市场,择优采购物资装备。同时,按照工程需求,与国内企业和研究机构密切合作,实现了一批重大管材、装备的国产化,推动了我国石油石化装备的技术升级、结构调整和相关产业的发展,研发实力和生产能力都有大幅度提升,使中国装备制造业在国际同类市场上有了一定的话语权。

    重要物资装备国产化,不仅缩短了供货周期,而且大大降低了成本。通过推进重要物资装备国产化,川气东送工程累计降低投资成本23.77亿元。

    大工程带动大产业

    川气东送工程是国家级重点工程,巨大的物资装备采购量令无数生产供应商眼热心跳。在这个无形的竞技场上,国内外若干知名商家都看准这个商机。通过规范程序,中国石化与大量供应商实现了良好合作。

    但是也有个别国际公司,摸透了买家的心理,凭着拥有垄断性的高新产品资源,开出高昂的价格,却无法保证按期供货。还有的供应商,售后服务根本不能令人放心。

    中国石化物装部门和川气东送建设工程指挥部把眼光投向国内,经过洽商,国内多家合作伙伴积极性高涨,很快投入研发。在解决工程难题、满足工程需求的同时,研发实力也得到明显提升,为重大装备国产化走出了企研合作的路子。

    一家供应商的代表表示,是川气东送这个大工程带动了国内石油石化物资装备的进步,没有压力和动力,自己的企业不会这么快搞出新的研发成果来。

    在国产化的成绩单中,川气东送工程自然也是赢家,因国产化而节约了大量资金。在普光气田主体及周边地区,采购国产高抗硫镍基合金钢油管620余吨,比进口节约资金7500万元,制造周期比进口缩短5个月;采用国产阀门3950台,比进口节约投资11.92亿元;长输管道大口径X70钢厚壁直缝埋弧焊管和热煨弯管首次全部实现国产化,填补国内空白,节约投资8.02亿元……通过国产化,累计节约投资成本23.77亿元。

    长输管道全部国产化

    川气东送天然气管道工程主干线所用钢管为X70钢级直径1016毫米直缝埋弧焊管,这种大口径、厚壁、高钢级的焊接钢管和弯管产品在国内从未进行过生产试制攻关,相关配套工艺也不成熟。

    针对川气东送管道工程中直缝钢管和弯管用量大、应用环境恶劣、综合性能要求高等特点,管道储运公司川气东送项目部联合国内专业单位对X70钢级、直径1016毫米直缝管和弯管进行全面国产化技术攻关。经反复技术研讨及专家论证,制定出直缝钢管生产用钢板、直缝钢管、弯管、弯管用钢板、弯管用母管等5项技术标准,在鞍山钢铁公司、宝山钢铁公司、江汉油田钢管厂等企业组织试制攻关,西安管材研究所对试生产进行技术支持,并联合国内管材权威机构进行国产化可行性分析、编制方案、建立评价体系等工作。

    2006年10月,X70大口径厚壁直缝埋弧焊管研制通过国家权威机构的评价论证;2007年3月,工程所需的全部X70大口径厚壁弯管国产化研制通过国家权威机构的评价论证,投入批量生产,使管道工程管材全部实现国产化,供货周期缩短5个月。国内企业研制的管材和弯管,与进口同类产品相比,节约工程投资8.02亿元,填补国内空白,整体技术达到国际先进水平。

    抗硫性能达到最高标准

    高含硫天然气对于一般钢铁材料有极强的腐蚀性,如在高压状态下通过管线,管线内壁就像刀削斧劈一般,受到严重损毁。所以,无论是井下油管、井口采气树还是集输设备、通往净化厂的管道,都必须采用抗硫材料,而普光产出的天然气高含硫化氢,抗硫等级要达到最高标准。

    总部物资装备部成立重大装备国产化办公室,把保证川气东送工程所需作为重要课题,专项资金支撑,联合专家攻关,建立供应商联盟,推动研发和现场试验,在“大工程带动大产业”的过程中发挥了积极作用。

    工程建设初期,国内还缺乏生产具有高抗硫性能的镍基合金油管的能力,只能依靠进口,但国际上此类产品缺口较大,仅有美国、日本、法国能够生产,价格高昂,供货周期长达10个月。在此情况下,中国石化眼睛向内,与国内多家石油管材生产厂家合作,整合各方力量,进行技术攻关。宝钢公司承担产品的技术研究和生产任务,中原油田选择试验井并进行管柱设计,中国石油大学等进行腐蚀试验性能评价,中国石化负责项目的协调、管理、推广和考核。2009年6月,经过现场试验,证明国产合金油管质量可靠,耐腐蚀性能达到美国特钢G3同等水平。国产高钢级高抗硫镍基合金油管的工业化应用,为我国开采高含硫化氢和二氧化碳的油气田提供了有力的物资保障,并使产品采购价格降低一半,制造周期缩短一半。

    在气田开发中,采气井口是气井安全生产的最后一道控制关口,假如井下发生异常情况,只要井口装置正常,气井就可以得到有效控制。

    在普光气田,由于气井高含硫化氢,必须采用高抗硫采气井口。国内生产这类产品刚刚起步,等级不高,主要设备都依赖进口。进口装备不仅采购成本高、加工周期长,而且让人心里没底的是,售后技术服务没有可靠保障。因此,物装部门和川气东送指挥部都寄希望于国产化的突破。

    2009年,中国石化组织广泛调研和筛选,最后选定由中原油田采油院、上海神开石油石化装备股份有限公司开展HH级高抗硫采气井口国产化研究试制工作。目前,国产HH级高抗硫采气井口已完成样机加工,通过试验验收后,将在今年年底前投入现场使用。普光气田大湾区块HH级高抗硫采气井口整体设计方案也已编制完成。HH级采气井口的研制成功,降低了采购成本,缩短了供货周期,技术服务更有保障。另外,这种技术还可扩大应用范围,用于设计制造耐高腐蚀性气体管道阀门。

    具有博大胸怀和开放心态的中国石化人,不会束缚自己的视野,更不会划定狭小的圈子。人们眼光所及,不仅有国内企业,也有国际厂商,只要符合工程标准和要求,就愿意拿来为我所用。即使在推动装备国产化的过程中,中国石化也一如既往地采取对外开放的政策,引入国际国内多家知名机构,帮助进行试验监控、审核把关,显示了大家风范。

    愿国产物资装备在川气东送工程中大显身手,表现优异。
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