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硫酸钾生产工艺改造

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    发表于 2009-6-24 10:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    硫酸钾生产工艺改造
    来源:中国化工信息网 2006年9月26日

        齐化集团于2001年引进了6台曼海姆炉生产硫酸钾,单台炉生产能力1t/a,经过多方面改造,始终保持良好运行状态。

    1
    曼海姆炉结构及反应原理

    曼海姆炉是由高温耐火砖,重质、轻质保温砖,普通红砖砌筑而成。整台炉以钢结构为支架,以砖为实体,以保温材料为关键。炉子由燃烧室(加热室)、反应室、烟道、搅拌耙、燃烧器(两个)、进料器、出料口等组成。反应室在燃烧室下方,烟道在反应室下方,燃烧室产生的热量辐射给反应室中物料,烟道余热被反应物料充分吸收。

    硫酸钾的生产是以氯化钾和硫酸为原料,经过炉体加热和搅拌生成硫酸钾,同时副产氯化氢气体,原理如下:


    110-150

    KCl+H2SO4 =KHSO4+HCl



    500-600

    KHSO4+HCl=K2SO4 +HCl

    总反应方程式为:

    2KCl+ H2SO4 =K2SO4 +2HCl

    2
    曼海姆炉的烘炉

    新砌筑的炉必须经过严格的烘炉程序方能投入使用。因为砌筑过程中材料带水,过量的水气会损害炉的使用寿命,烘炉就是为了去除炉体水分,以及材质中的结构水,使炉体中砌筑材料达到统一的晶格,从而延长炉子的使用寿命。烘炉曲线见图1()

    3
    反应所需条件

    曼海姆炉硫酸钾的生产是简单的无机复分解反应。反应需要一定的温度,理论上温度越高,反应速度越快。但是反应原料硫酸在超过580℃时会分解。经过实践,反应温度控制在550℃左右时,反应基本能够完全彻底,硫酸分解也很少。反应过程需要搅拌和出料,搅拌耙既可以达到搅拌目的,也可以使反应好的物料连续由炉内推出,从而达到连续生产的目的。

    4
    生产中出现的问题及解决问题的方法

    1)炉子偏火。两个加热室火势不均造成偏炉现象,温度不均造成反应不均衡,结果产品质量不合格;由于炉体受热不均,材料膨胀不一致,炉体受损。解决问题的办法是调节烧嘴燃气加入量和风量。

    2)炉底漏酸。反应炉经过一段时间的运行,由于反应温度高,加上硫酸的强腐蚀性,还有砌筑方面的原因,造成炉底漏硫酸。处理方法:停料、灭火、降温,排除炉内物料,查找泄漏点,如可修补,以水玻璃和耐酸胶泥堵住即可;如泄漏点较多,面积较大,就需要全面清理床面砖,检查床基,如床基无问题,重新砌筑炉床砖即可,如有问题,就需要清到炉底后重新砌筑。

    3)炉顶漏火。强温使炉顶破损。补救办法有两种:漏洞较小,以耐火高温毡掩盖;漏洞较大,重新砌筑。

    5
    曼海姆炉的改造

    1)砌实下烟道,以解决炉底泄漏问题。这样改造的结果也有负面作用,那就是反应所需热量只能由燃烧室辐射提供,需要进一步提高燃气加入量,以供反应所需。弊害分析如下:

    ①影响反应的因素很多,氯化钾粒度的影响在曼海姆炉未改造前表现不明显,而经过砌堵烟道的曼海姆炉,氯化钾粒度对反应的影响变得十分突出。首先,粒度较大氯化钾在与硫酸充分混合时,熔()解需要吸收大量的热,而反应所需热量仅由燃烧室辐射提供,这样势必延长氯化钾的熔()解时间,从而在原反应时间基础上延长了许多。而在搅
    拌耙齿推料速度不变的情况下,导致反应未到终点物料即被推出,使成品硫酸钾含酸、含氯过高。其次,反应时间延长,势必导致游离硫酸在反应炉内滞留时间的加长,而浓硫酸在温度达到550℃以上就会分解生成含硫氧化物气体,加大尾气处理的负荷,同时造成了硫酸的浪费,使成本提高,又污染了环境。

    ②砌堵下烟道后,加大了燃气的消耗量,加重了燃烧室砖体结构的负担,对燃烧室砖的耐火程度有了更高的要求,同时也要加强保温措施,减小外泄热量对其他设备的危害和能源浪费。

    ③砌堵烟道后,要有余热吸收系统,防止热量对烟囱的损害。

    ④砌堵下烟道后,要对反应搅拌耙转速进行调整使反应完全彻底,以保证成品硫酸钾的各项指标控制在标准范围之内。


    ⑤炉体大修后,特别是在炉床大修后,使烘炉时间延长,影响反应炉的生产。

    针对上述影响,做出了相应调整,采取了相应的配套措施:要求供货部门尽量提供粉末状氯化钾,或提供颗粒尽量小的氯化钾;用炼油分厂的干气取代水煤气作为燃气,成本低廉;调整耙齿转速,使之与反应时间相吻合;更换燃烧室用砖,改用更耐高温更高强度的改性高铝转;在烟囱根部安装小型蒸汽锅炉,充分利用余热,节省能源,同时又保护烟囱根部材料不受热损;关于烘炉时间的延长,按照边升温边投料,投料量由小到大原则,这样既保证了正常的烘炉,又保证了产品的产量和质量。

    2)氯化氢气体出口由双管改成单管,由折角管改成直通斜管。由于反应炉负压操作,气体携带固体物料容易在氯化氢出口管结垢,需定期处理,原来的双折管结构不易清理,改造后可以轻松处理。

    6
    结束语
    硫酸钾反应炉经过改造后效果良好,6台反应炉年产5t硫酸钾至今运行平稳。

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-27 10:47:41 | 显示全部楼层
    懂不起!!!
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-17 15:49
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2009-6-27 15:34:00 | 显示全部楼层
    呵呵 简单了解就可以了啊

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-27 15:58:03 | 显示全部楼层
    噢,呵呵。了解  但用不到
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    开心
    2024-5-10 14:28
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-6-29 20:22:17 | 显示全部楼层
    谢谢分享,看看
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